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  图 4 金相组织形貌

  分 析 网

  用维氏硬度方法测试材料的硬度, 硬度值分布在 120HV 附近,恒行6娱乐注册 由此估算活塞材料的硬度 应处在涉及规定要求的 HB95~130 范围内。

  结论

  料金相组织和硬度未见异常。

  汽油发动机活塞属于机械疲劳断裂, 裂纹起始于耐磨镶圈槽的根角线应力集中区域。 材

  摩擦力过大或镶圈过程缺陷可能是造成活塞断裂的主要原因。

  主要分析人员及单位

  朱衍勇 董毅 教授级高工 工程师 钢铁研究总院 钢铁研究总院

  资料整理人:王冬梅 审核人: 吴伯群

  应 国

  国家钢铁材料测试中心 国家钢铁材料测试中心

  图 5 组织形貌和分析

  析 网

  概述

  宏观分析

  关键词:汽车发动机;活塞;机械疲劳断裂 材料种类/牌号:铝合金/ ZL109

  试样为断裂的汽车发动机铝合金活塞,材料牌号 ZL109。活塞是在行车使用过程中发生 断裂的,当时发动机突然发出严重异响并自动熄火,经服务站拆检,为发动机第三缸活塞断 裂。至断裂时止,该车运行两万多公里。对该铝合金活塞的断裂原因进行了分析。

  记录号:JS-AL-交通运输(铁道、汽车、舰船、桥梁)-048

  汽车发动机铝合金活塞断裂原因分析

  摘要: 某汽车发动机铝合金活塞是在行车使用过程中发生断裂的, 当时发动机突然发出严重 异响并自动熄火,经服务站拆检,为发动机第三缸活塞断裂。至断裂时止,该车运行两万多 公里。分析结果表明:汽油发动机活塞属于机械疲劳断裂,裂纹起始于耐磨镶圈槽的根角线 应力集中区域。 材料金相组织和硬度未见异常。 摩擦力过大或镶圈过程缺陷可能是造成活塞 断裂的主要原因。

  测试过程与结果

  断裂活塞的宏观形貌如图 1 所示, 图中黑色箭头所示为断面位置, 为耐磨镶圈槽的根部 截面。图 2 是宏观断口形貌,由于断后断面在气缸内受到磕碰,断口表面损伤严重,有很多 压痕和磨痕。总体上断面呈龟背形,边缘沿着耐磨镶圈槽的根角线,只有到安装连杆的孔的 位置断面偏离耐磨镶圈槽, 直接与孔接通, 如图中白色箭头所示。 肉眼观察, 断面相对平坦, 可以看出裂纹是从耐磨镶圈槽根部开始并向内扩展的, 裂纹的起裂和扩展方向如图 2 中箭头 所示。断面没有变形,整个断面呈低应力断裂特征。

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  图 1 断裂活塞的宏观形貌

  图 2 断口宏观形貌

  微观断口分析 断口清洗后在扫描电镜下观察,如图 3,断裂起始于沟槽直角根脚线;局部起裂位置观 察到过Biblioteka Baidu引起的表面撕裂裂纹(如图 3b) ;断面上观察到有裂纹疲劳扩展的痕迹;断口以穿 晶开裂为主, 但有很多位置是沿着第二相界面开裂的; 断口上没有看到严重的铸造疏松类缺 陷,也没有看到腐蚀的痕迹。微观断口分析显示,活塞是属于机械疲劳断裂,起裂位置为耐 磨镶圈沟槽直角根脚线e 疲劳痕迹

  金相检验

  在断口附近截取试样制成金相样, 分别在光学显微镜和扫描电镜下进行观察。 4 是光 图 学显微镜下观察的组织形貌,初晶硅尺寸小于 50μm,共晶硅呈小块状分散分布,为合格组 织。组织中没有看到铸造疏松类缺陷,可以看到有少量针孔类缺陷。图 5 是在 SEM 中观察的 组织形态,材料的基体组织为 α (Al) ,基体中弥散分布着大量细粒状相,灰色块状和细 。 条状为硅相,白色为富 Ni 相(主要为 Al3Ni)

  内容来源于:

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